000 03664cmm a2200265 a 4500
001 u333925
003 SIRSI
008 120322s2011 mx fo | spa d
040 _cMX-MeUAM
050 0 _aTK4660
_bO88 2011
100 1 _aOsuna Vargas, Denice Ivonn.
245 1 0 _aEvaluación de confiabilidad de la soldadura por resistencia contra la operación Strip & Dip
_h[recurso electrónico] /
_cDenice Ivonn Osuna Vargas ; director Israel Sauceda Meza.
260 _aMexicali, Baja California,
_c2011.
300 _a1 recurso en línea (86 p. :
_bil. col., gráficas)
500 _aMaestria y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
502 _aTesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Mexicali, 2011.
504 _aIncluye referencias bibliográficas.
520 _aCasi toda empresa industrial, comercial y de servicios se encuentra en la necesidad de reestructuración para operar más eficazmente en un mundo cada vez más competitivo. La efectividad en costos y la confiabilidad del producto, sin capacidad en exceso, son las claves para desarrollar una actividad exitosa en todas las áreas de los negocios, las industrias y el gobierno. Ascotech, S.A. de C.V. inicio labores en Mexicali, B.C. en Marzo de 1987 siendo su giro principal la manufactura y distribución de válvulas. En Julio de 2004 la empresa agregó a su proceso la manufactura y distribución de bobinas bajo los nombres de Red Hat I y Red Hat II. En el área de Red Hat I y en el área de Red Hat II, se utiliza una barra Kester para el proceso de Termination Soldering, la cual esta compuesta por 97.5% de Plomo, 1.5% de Plata y 1% de Estaño. En Mayo de 2006, la empresa fue informada que Wassco (proveedor de la barra Kester) descontinuó la manufactura de la misma ya que la Unión Europea prohibió el uso del Plomo en la fabricación de productos, por considerarse dañino para el ser humano y el medio ambiente de acuerdo con la directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS del inglés "Restriction of Hazardous Substances"). Ascotech, S.A. de C.V. permanentemente mide el desempeño de sus procesos con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para hacerlos más eficientes y mantener la satisfacción del cliente. En el área de Red Hat I y de Red Hat II han sido detectados problemas que han disminuido el desempeño del mismo como circuito abierto, fallas de hipot, cables dañados, fallas de resistencia y huecos en el moldeo. En base a las dos situaciones descritas previamente, se define el proyecto llamado "Evaluación de confiabilidad de la Soldadura por Resistencia contra la Operación Strip & Dip". Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la Metodología Seis Sigma y del Análisis Comparativo entre el Proceso Actual y el Proceso propuesto a través de examinación microscópica han mostrado que la Soldadura por Resistencia es más eficiente que la Operación Strip & Dip. La operación de soldadura por resistencia se implementó en la empresa en Octubre de 2008 y durante el seguimiento al mismo el promedio que se tiene en retrabajo en lo que va del año fiscal 2009 es 0.90%, mientras que el promedio que se tenía en retrabajo en el año fiscal 2008 fue de 2.05%.
650 7 _aSoldadura eléctrica
_vTesis y disertaciones académicas.
_2lemb
700 1 _aSauceda Meza, Israel,
_edir.
710 2 _aUniversidad Autónoma de Baja California.
_bFacultad de Ingeniería.
856 4 _zTesis Digital
_uhttps://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTLVBUeEVDVmd3aWM/view?usp=sharing
596 _a2
942 _cTESIS
999 _c174256
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